S1235工作面使用檸條塔礦業(yè)與韓城煤機公司聯(lián)合研發(fā)的可伸縮自移式膠帶機時,暴露了傳統(tǒng)操作的諸多痛點:每次移動伸縮架必須停機手動操作,耗時10-15分鐘,每班平均需移動2次,單日因操作停機損耗至少30分鐘。更關鍵的是,人員近距離操作伸縮架,面臨液壓沖擊、機械擠壓等多重安全風險,成為制約生產效率和現(xiàn)場安全的突出問題。
綜采一工區(qū)轉戰(zhàn)S1235工作面后,將皮帶尾伸縮架遠程控制改造列為“揭榜掛帥”項目。改造團隊精準施策:全部替換原手動閥片為鄭煤機電磁閥,為遠程控制筑牢硬件基礎;充分利用綜采工作面乳化泵站便利條件,在操作點新增電液控制器,實現(xiàn)對液壓系統(tǒng)的毫秒級精準調控;加裝驅動器與遠程接收器,搭建起穩(wěn)定的信號傳輸通道;重新編寫電液控制器程序,匹配定制化遠程遙控器。
經過12天的安裝調試,改造后的設備順利投入運行。操作人員在拖纜車安全區(qū)域即可完成伸縮架移動,單次操作耗時壓縮至30秒以內,真正實現(xiàn)連續(xù)推采10米不停機。據測算,改造后工作面日推進速度提升12%,開機率提高8個百分點,每月可多推進18米。同時,徹底杜絕了人員近距離操作的安全風險,實現(xiàn)了“效率升級+本質安全”的雙重目標,為智能化綜采工作面建設積累了寶貴的經驗。(供稿:楊林飛)